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lxj.zgong.com某矿业公司的石灰石破碎系统的除尘系统每天收集的粉尘量在30 t左右。收集的粉尘存储在14个粉尘料仓中,由7台给料机和3台的螺旋输送机输送到下道工序。
1、存在问题
除尘系统料仓螺旋输送机布置见图1,其中1号和2号为水平固定式螺旋输送机,3号为15“倾角固定式螺旋输送机。
螺旋输送机型号为GX300,结构如图2所示。该输送机具有结构紧凑、横断面尺寸小、工作可靠、制造成本低、操作维护方便、便于中间装料和卸料的优点,但在输送除尘系统粉尘颗粒的过程中,暴露出如下问题。
(1)由于粉尘物料容重较小,瞬时流量较大,螺旋输送机容易产生“膨住”和堵塞现象。“膨住”后需要振打和开盖疏通,堵塞后则必须打开盖板,对积压成块的粉尘进行清除。
(2)粉尘物料非常容易钻入螺旋输送机轴承箱,造成轴承缺油,产生噪声与振动,使螺旋输送机轴承过早磨损和失效,因此需要对轴承部位进行定期维修。
(3)为方便拆装清理,螺旋输送机的上部盖板为卡子固定。由于盖板刚性不足,反复拆装后变形严重,加之卡子的压紧力较小,盖板与槽体间密封不良,产生扬尘现象,严重污染环境。
2、改进措施
1)运行控制程序和流量控制调整。1一3号螺旋输送机按流程逆顺序依次开车,按流程顺序依次停车,并通过加大3号螺旋输送机转速的方法来提高其输送能力,消除了粉尘物料的挤压堵塞。
2)给料控制程序调整。1一7号给料机依次按逆流程给料,消除了流量叠加的隐患。先动开7号给料机,将1}号和14号料仓中的粉尘排空,确认排空后,再逐个开动6一1号给料机,避免瞬时大流量给料带来的堵塞隐患。
3)将螺旋输送机两端的轴承箱从槽体中移出,*解决了受力较大的轴承的粉尘污染问题。改进后的螺旋输送机结构见图3。将油杯润滑改为油嘴油枪润滑,增加了润滑脂的挤入压力,便于轴承排污。
4)在螺旋输送机容易产生堵塞的进料管、上盖板及下料处等合适的位置,添加带活动盖板的检查孔。通过检查孔进行观察和疏通粉尘,不用再拆装螺旋输送机上部盖板。
5)将螺旋输送机上部盖板增加折边结构,并改为螺栓紧固方式,改善了盖板的密封效果。
螺旋输送机通过维修改进,**了堵塞现象,改善了螺旋输送机轴承的润滑与密封条件,消除了螺旋输送机产生的噪声和粉尘污染。

